【余熱制冷】某石化公司是我國五大聚酯生產(chǎn)基地之一,該公司滌綸廠聚酯生產(chǎn)裝置于7O年代末由日本引進(jìn)。
滌綸廠生產(chǎn)過程年耗標(biāo)準(zhǔn)煤1O萬噸。其中蒸汽年耗量53.6萬噸,耗電5840×10~kW·h,工業(yè)水310萬噸。耗用的蒸汽全部由公司電廠供應(yīng)。進(jìn)入本廠的蒸汽共有三種品位,3.5MPa,t:350℃,1.7MPa,t=340℃}0.8MPa,t=300℃。
由于引進(jìn)裝置外方設(shè)計的能級匹配及熱力系統(tǒng)設(shè)計不合理,由生產(chǎn)裝置排放的大量低品位廢熱蒸汽沒有得到回收利用,廢熱蒸汽主要來自于高溫冷凝水的二次蒸汽和工藝設(shè)備疏水系統(tǒng)的漏汽,廢熱蒸汽的排放點(diǎn)集中于BX、CP,回收及前紡,后紡車間。據(jù)19g2年8月全國節(jié)能計量鍘試服務(wù)中心現(xiàn)場實(shí)測,廢熱蒸排放量達(dá)2O.387t/h,全年選15.65萬噸,折臺標(biāo)準(zhǔn)煤12520噸l。廢熱蒸汽集中對空排放不僅浪費(fèi)了大量的能量,而
且造成環(huán)境污染,并危及安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。裝置區(qū)的管線,設(shè)備、儀表長年受損。
特別是冬季,裝置區(qū)冰凌懸掛,地面大片結(jié)冰,白龍排放噪音高達(dá)7O一8O分貝,成為滌綸廠安全生產(chǎn)的公害。另外,滌艙廠冷凍站設(shè)有6臺活塞式水冷機(jī)組,制氮站設(shè)有2臺日本離心式水冷杌組,夏季最高制冷能力為2384.2kw,其中空調(diào)負(fù)荷約占70%。在本項(xiàng)技術(shù)實(shí)施前,向生產(chǎn)工藝(聚酯切片切粒、膜用切片切粒)和生產(chǎn)空調(diào)系統(tǒng)提供+7℃冷凍水。隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、品種增多,供冷不足的矛盾突出,危及夏季正常生
產(chǎn)。并且,兩個站的制冷機(jī)全部采用以電能為動力制冷,對熱電站降低發(fā)電汽耗,提高能量利用率極為不利,夏季蒸汽消耗量降低,電負(fù)荷增加,不利于建立熱電站臺理的熱電負(fù)荷比。如將排放到大氣中的低品位廢熱蒸汽作為溴化鋰制冷機(jī)的熱源,不僅可以大量節(jié)省現(xiàn)有制冷機(jī)耗用的電能,減少電負(fù)荷,還會使熱電聯(lián)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,并降低發(fā)電煤耗。
在本項(xiàng)技術(shù)實(shí)施前,該工廠34000m。辦公用房及車間輔助用房均采用新蒸汽傲為熱源采暖,平均耗用P=0.8MPa新蒸汽量為5t/h,最大新蒸汽用量為1O.9t/h。
該廣所在城市是全國重點(diǎn)貧水城市.由于地下水礦化度高,水質(zhì)差,不宜作為工業(yè)水,多年來公司的生產(chǎn)用水是從108公里以外經(jīng)過11個中間泵站輸送而來,每噸水的成本達(dá)到了1.10元。隨著生產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展,供水緊張逐年加重。多年來,廢熱蒸汽帶走大量冷凝水,使全廠冷凝水回收率一直徘徊在12.8Z一15.2之間,同時巳回收的冷凝水本廠亦未加刺用。
滌綸廠是用水大戶,年耗用工業(yè)水300萬噸,工業(yè)生產(chǎn)過程中,每年耗用軟化水23萬噸,脫鹽水16萬噸。由鈉床生產(chǎn)軟化水,原水經(jīng)過期床,明床,混床生產(chǎn)脫鹽水。在生產(chǎn)和反洗及再生過程中,·年耗用200噸鹽、200噸鹽酸,330噸燒堿一和約20噸的陰樹脂、陽樹脂,這些物質(zhì)
產(chǎn)生的酸堿污水又造成了環(huán)境的二次污染建立由高效閃蒸,汽水分離,強(qiáng)化換熱和熱泵等單元組成的優(yōu)化的熱力系統(tǒng),回收低品位廢熱蒸汽,建立集中的供冷,供熱中心站,用改型的汽一水型溴化鋰吸收式制冷機(jī),以廢熱蒸汽和冷凝水余熱為熱源,生產(chǎn)+7℃冷凍水,供給工藝生產(chǎn)和空調(diào)用冷采暖季節(jié)同時采用廢熱蒸汽換熱制備熱水,實(shí)現(xiàn)廢熱采暖l將回收韻蒸汽冷凝水,再送至脫鹽水站,替代工業(yè)水制備脫鹽水,降低
脫鹽水制備過程中用于反洗再生的酸、堿,鹽的消耗量,削減酸堿污水排放,這是本項(xiàng)課題的研究目的。
二、工藝流程
間歇縮聚車間(BX)和連續(xù)縮聚車間(CP)從工藝設(shè)備中排放的蒸汽冷凝水中夾帶著度熱蒸汽進(jìn)入各自的高效冷凝水閃蒸罐產(chǎn)生的二次蒸發(fā)汽通過專設(shè)的廢熱蒸汽管道送至冷凍站,進(jìn)行汽水分離后供給進(jìn)入溴化鏹吸收式制冷機(jī)l的發(fā)生器生產(chǎn)+7℃冷凍水,供全廣工藝和空調(diào)系統(tǒng)用冷。來自廣區(qū)冷凝水管網(wǎng)和本機(jī)組發(fā)生器的蒸汽冷凝水分別進(jìn)入溴化鋰吸收式制冷機(jī)專門設(shè)置的稀溶液預(yù)熱器2,將出白杌組溶液換熱器的稀溶液繼續(xù)加熱升溫后再進(jìn)入發(fā)生器,產(chǎn)生冷劑蒸亢。廣區(qū)冷凝水和機(jī)組自身排出的蒸汽冷凝水同溴化鋰稀溶液換熱后,溫度降至85℃左右,進(jìn)入冷凝水罐6,由水泵7輸送到脫鹽水站替代工業(yè)水翩?zhèn)涿擕}水。
回收的低品位廢熱蒸汽除做為溴化鋰吸收式制冷機(jī)的熱源,在栗暖季節(jié)通過高效換熱器制各95℃熱水向壘廠供暖。其熱力流程。
上述余熱制冷及供熟系統(tǒng)于1996年6月投入工業(yè)運(yùn)行,回收了排放的廢熱蒸汽,對低品位工業(yè)廢熱蒸汽實(shí)現(xiàn)了綜臺利用,具有下述功能和作用。
1.余熱翩冷以聚合系統(tǒng)排放的廢熱蒸汽及制冷機(jī)自身的蒸汽冷凝水和壘廣凝結(jié)回水作為制冷機(jī)的熱源。對單效溴化鋰吸收式制冷機(jī)進(jìn)行改型,增加發(fā)生器預(yù)熱器。利用95-100℃冷凝水預(yù)熱溴化鋰稀溶液,進(jìn)一步挖掘利用低品位余熱的潛力,使溴化鋰翩冷機(jī)從單純地利用廢熱
蒸汽轉(zhuǎn)化為蒸汽和冷凝水汽水兩相流體為熱源,使單效溴化鋰吸收式斛冷機(jī)實(shí)澍單臺供冷能力達(dá)到214o·-218okW(+7℃冷凍水),替代了多年來滌綸廣生產(chǎn)和工藝空調(diào)耗用冷量,全幫采甩以電為動力的壓縮l式制冷。解決了電能制冷高耗電及制冷工質(zhì)氟里昂破壞大氣臭氧層的弊端,同時實(shí)現(xiàn)潦綸廣冷量增容,滿足生產(chǎn)擴(kuò)太后對冷量的需求
2.度熱采暖以廢熱蒸汽替代壘廣采暖多年來耗用新鮮的O.8MPa蒸汽充分利用了工業(yè)廢熱蒸汽。
3.節(jié)約用水,保護(hù)環(huán)境把廢熱蒸汽排放帶走的冷凝水收回,并匯同全廣冷凝術(shù)替代工業(yè)水制備生產(chǎn)所需的脫鹽水,節(jié)約工業(yè)水,鹽酸,燒堿、樹脂。制備脫硫排放不僅造成了大量的能源浪費(fèi),而且造成環(huán)境污染,并危及安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。本技術(shù)實(shí)施后,度熱蒸汽得到了回收利用,
改善了廠容廠貌,保證了安全生產(chǎn),通過本項(xiàng)技術(shù)改造建成的工廠供冷、供熱中心站,規(guī)模如下l回收廢熱蒸汽量lI.5t/h供冷能力4315kW(+7℃冷凍水),用于采暖最大廢熱蒸汽量lO.9t/h,蒸汽冷凝水回收量28.8t/h
三、研究要點(diǎn)
1.高敖閃蒸利用高效閃蒸罐對冷凝水進(jìn)行閃蒸,由于在閃蒸罐內(nèi)布有盤狀和環(huán)狀的跌落式塔板,并交錯排列,使蒸汽冷凝水在跌落過程中,形成細(xì)小的液滴,具有較大的傳熱、傳質(zhì)面積,較長的流動路線和足夠的汽化時間,使產(chǎn)生的二次蒸汽和跌落過程中的液滴各自通過相互干擾較小的通道。
2.汽水分離由蒸汽冷凝水系統(tǒng)回收的廢熱蒸汽一般均為濕蒸汽,在廢熱蒸汽回收系統(tǒng)中,設(shè)計了雙級慣性汽水分離器,對廢熱蒸汽中夾帶的冷凝水液滴進(jìn)行可靠的分離,保證了以廢蒸汽為熱源的溴化鋰吸收式制冷機(jī)安全運(yùn)行。
3.熱泵增壓廢熱蒸汽系統(tǒng)壓力存在波動,當(dāng)廢熱蒸汽壓過低時,采用蒸汽噴射式熱泵將廢熱蒸汽進(jìn)行增壓,蒸汽噴射式熱泵是一種沒有運(yùn)轉(zhuǎn)部件熱力壓縮機(jī),它由噴嘴、接受室,混合室及擴(kuò)壓器等部件組成。
工作流體以很高時速度經(jīng)噴嘴進(jìn)人接受室,把壓力較低的引射流體吸走。在混合室中工作流體和引射抗體兩股共軸流體進(jìn)行速度均衡和壓力增高,在擴(kuò)壓器中流體的動能轉(zhuǎn)換為勢能,壓力提高到用熱設(shè)備所需要的壓力后進(jìn)入熱力系統(tǒng)。
4.強(qiáng)化傳熱用廢熱蒸汽制備采堰熱
水采用高效板式換熱器,增大廢熱蒸汽放熱系數(shù),提高換熱器的傳熱強(qiáng)度,換熱板片采用沖壓而成的波紋結(jié)構(gòu),增加了有效的換熱面積,并使流體流動時發(fā)生湍流,其傳熱系數(shù)比一般鋼制管殼式換熱器高3-6倍。同時組織好廢熱蒸汽在換熱器中的流道,避免積水和發(fā)生水擊
5.功能轉(zhuǎn)換采用自動控制系統(tǒng)根據(jù)工
藝生產(chǎn)和空調(diào)系統(tǒng)對制冷量的需求運(yùn)行工況及季節(jié)變化,實(shí)現(xiàn)功能轉(zhuǎn)換和調(diào)節(jié)供冷量或供熱量
四、經(jīng)濟(jì)效益
1.節(jié)電該廠壘年供冷高峰5個月由制冷系統(tǒng)為仝廠工藝生產(chǎn)和空調(diào)系統(tǒng)提供冷量,其它季節(jié)主要為工藝生產(chǎn)提供冷量,冷凍供水溫度為+7℃。用以廢蒸汽為熱源的溴化鋰吸收式制冷機(jī)替代原活塞式和離心式水冷機(jī)組節(jié)電效果顯著,全年共節(jié)電418.50x10'kW·h。按每kW·h電費(fèi)O.35元計算,全年節(jié)省電費(fèi)146.50萬元。
2.節(jié)汽全廠以廢蒸汽替代0.$MPa新蒸汽用于供暖,全年采暖150天,平均用汽量5t/h,全年共節(jié)汽18000噸,按每噸蒸汽8O元計算,全年節(jié)省蒸汽費(fèi)144.0萬元。
3.節(jié)水增加了蒸汽冷凝水回用量26.4t/h,提高了冷凝水回收率,全年共節(jié)省工業(yè)水量22.8萬噸,按每噸工業(yè)水1.1元計算,
全年節(jié)省水費(fèi)26.O8萬元。
4.延長了制備脫鹽水再生還原周期,降低了酸、堿和石灰石消耗量,將用工業(yè)水和蒸汽冷凝水制備脫鹽水相比較,平均陽床再生臺數(shù)由I3.1d臺/月降低至2.4臺/月,床再生臺數(shù)由8.71臺/月,降低至2.1臺/月。酸性污水,堿性污水排放置減少57,石灰石耗用量降低了9O。全年共節(jié)省費(fèi)用48.31萬元。
5.全年節(jié)電,節(jié)汽,節(jié)水,節(jié)省原材料消耗直接經(jīng)濟(jì)效益363.89萬元.當(dāng)年內(nèi)即可收回壘部投資。
五、結(jié)論
本項(xiàng)目通過有{Il}型代表性的引進(jìn)項(xiàng)目大型聚酯纖維企業(yè),針對大量低品位廢熱蒸汽白白丟棄,浪費(fèi)能源,污染環(huán)境的工業(yè)企業(yè)共性問題進(jìn)行研究,為充分回收利用低品位余熱資源,實(shí)現(xiàn)余熱制冷,廢熱蒸汽供暖和熱能綜合利用,為工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)提供了典型實(shí)倒。
本項(xiàng)目實(shí)施后取得顯著的節(jié)能效益,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益,質(zhì)量效益及安全生產(chǎn),減輕工人工作量,擴(kuò)大再生產(chǎn)能力等多方效益。聚酯短纖維綜合能耗降低32,達(dá)到國內(nèi)和國際先進(jìn)水平.本項(xiàng)技術(shù)具有普遍推廣價值和示范意義。
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