煙氣余熱摘要:為了提高萊鋼特殊鋼廠50t電爐的除塵能力,有效利用電爐煙氣余熱,新建了一套余熱鍋爐除塵系統(tǒng),該系
統(tǒng)利用熱管式余熱鍋爐吸收電爐煙氣中的熱量,產(chǎn)生的飽和蒸汽作為熱源使用,經(jīng)熱交換的煙氣通過除塵器凈化后
由風(fēng)機排入大氣。該系統(tǒng)投入運行后,提高了除塵系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力,有效回收了電爐煙氣余熱,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn),發(fā)展
了循環(huán)經(jīng)濟,具有積極的示范效應(yīng)。
關(guān)鍵詞:除塵;余熱:溫度;飽和蒸汽
1現(xiàn)狀及建設(shè)的必要性
萊鋼股份有限公司特殊鋼廠50t交流電弧爐原除塵系統(tǒng)于2000年設(shè)計改造并投入運行。該除塵系統(tǒng)投入運行后,效果良好,但隨著50t電爐裝備技術(shù)的改進、工藝操作的優(yōu)化、多項先進冶煉技術(shù)的應(yīng)用,電爐產(chǎn)能得到很大提升,裝爐量增大、鐵水兌入量增大、供氧強度增大、氧氣利用率提高、冶煉時間大幅度縮短等變化,使電爐煙氣產(chǎn)生量和設(shè)計時相比發(fā)生很大增量。除塵系統(tǒng)表現(xiàn)出能力嚴重不足,冶煉高峰期產(chǎn)生的煙氣不能被煙罩有效抽入除塵系統(tǒng),造成煙塵在廠房內(nèi)彌漫,影響工作現(xiàn)場整潔衛(wèi)生,防礙天車工視線。大量煙塵從廠房內(nèi)溢出,污染環(huán)境。此外,冶金過程中產(chǎn)生的煙氣蘊含大量的熱量,如果不加以利用直接排放到大氣中對能源是極大的浪費。
2改造技術(shù)方案
2.1工藝流程
在此情況下,新上了一套余熱鍋爐及除塵系統(tǒng),其工藝流程如圖1所示。電爐冶煉過程產(chǎn)生的煙氣首先通過爐蓋第四孔進入水冷滑套,煙氣在通過水冷滑套時通過混風(fēng)將溫度降低到800℃,然后煙氣進入燃燒沉降室,大顆粒沉降后,煙氣通過高溫?zé)煹肋M入熱管式余熱鍋爐,經(jīng)熱交換煙氣溫度降到140℃左右,通過管道進入除塵器凈化,由風(fēng)機排入大氣。
在整個系統(tǒng)中對溫度的控制非常關(guān)鍵,首先要保證余熱鍋爐入口溫度不能高于800℃,為此系統(tǒng)采取了兩種措施,首先通過對水冷滑套混風(fēng)閥的調(diào)節(jié)保證燃燒沉降室入口溫度小于800℃;其次,為防止高溫?zé)煔鈱Τ龎m濾料的影響,要保證除塵器的入口溫度不能高于150℃,此次方案中圖1余熱利用及除塵系統(tǒng)工藝框圖
⑩鑫屬.州母妒界一一一一田除塵設(shè)備濾料采用高溫濾袋,并且在第四孔除塵管道上增設(shè)野風(fēng)閥,當(dāng)除塵器入口溫度偏高時可通過野風(fēng)閥適當(dāng)降溫,降低除塵器的入口溫度。
電爐在冶煉的過程中,煙氣溫度和流量是一個動態(tài)的變化過程。針對電爐的這一特性該除塵系統(tǒng)采用變頻調(diào)速風(fēng)機,當(dāng)冶煉產(chǎn)生的煙氣量大時風(fēng)機滿負荷運行,保證除塵效果;當(dāng)冶煉產(chǎn)生的煙氣量少時風(fēng)機低轉(zhuǎn)速運行,降低系統(tǒng)
運行能耗。
2.2主要設(shè)備
2.2.1四孔水冷滑套
四孔水冷滑套是余熱除塵系統(tǒng)的關(guān)鍵,關(guān)系除塵系統(tǒng)能否良好運行。四孔水冷滑套一方面要可以調(diào)節(jié)爐內(nèi)煙氣抽風(fēng)量和系統(tǒng)混風(fēng)量,通過對這兩個風(fēng)量的調(diào)節(jié)來控制系統(tǒng)煙氣溫度和保證煙氣中可燃物充分燃燒。另一方面四孔水冷滑套要確保電爐冶煉操作不受影響,以及保證電爐正常加料及爐體檢修時的空間,為此將水冷滑套設(shè)計成能同時前后和橫向移動。
2.2.2燃燒沉降室
燃燒沉降室的作用有兩個:一是有利于大顆粒煙塵的沉降,二是未燃盡可燃物在沉降室內(nèi)繼續(xù)燃燒。
2.2.2.1大顆粒的沉降
從第四孔抽出的高溫?zé)煔庖愿咚偻ㄟ^水冷套管后,攜帶爐內(nèi)大量大顆粒粉塵及爐渣進入燃燒沉降室。為減少煙氣含塵量和含塵濃度,必須使煙氣首先進入燃燒沉降室,實現(xiàn)大顆粒粉塵在沉降燃燒室內(nèi)的有效沉降,解決灰塵在排煙管及設(shè)備中的堵塞問題。為此采取如下措施:沉降室設(shè)計成長方形,用耐火磚砌筑,加長沉降室通道,使得沉降顆粒最小達130um:增加沉降室入口截面,減少初始速度,設(shè)計沉降室截面風(fēng)速小于5m/s時,最小沉降顆粒的當(dāng)量直徑可達95um;將沉降室出風(fēng)口設(shè)置在沉降室頂部,可避免管道積灰。
2.2.2.2可燃物充分燃燒
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進入燃燒沉降室的煙氣中還含有CO等可燃氣體,為防止可燃氣體進入余熱鍋爐換熱管,必須使這些可燃氣體充分燃燒。為此采取如下措施:一方面通過水冷滑套混入大約3萬左右的風(fēng)量,保證可燃物有足夠的氧氣來助燃;另一方面燃燒沉降室長度為12m,煙氣流速約為5州s,保證了足夠的燃燒時間。為安全起見,沉降室還設(shè)有簡易可靠的安全防爆閥,防止異常事故。
2.2.3余熱回收系統(tǒng)
該系統(tǒng)主要目的是充分利用煙氣余熱,產(chǎn)生飽和蒸汽,供給vD爐蒸汽射流泵運行或作為熱源外供。
選用熱管式余熱鍋爐,額定蒸發(fā)量25仇,額定工作壓力1.6MPa,蒸汽溫度203℃。軟化水由除氧水泵注入熱力除氧器進行除氧。除氧水由鍋爐給水泵依次注入水預(yù)熱器、熱管式鍋爐本體,經(jīng)熱交換吸熱后產(chǎn)生蒸汽進入蓄熱器。蓄熱器放出的蒸汽一路經(jīng)減壓后去熱力除氧器加熱給水,除去水中的氧;第二路經(jīng)穩(wěn)壓后供蒸汽射流泵使用;剩余蒸汽送入廠區(qū)蒸汽管網(wǎng)供給其他用戶。
2.2.4除塵器
該系統(tǒng)采用離線低壓脈沖布袋除塵器,它具有如下特點:
設(shè)有均溫沉降段,使大顆粒的粉塵未接觸濾袋就首先沉降了,避免燒毀濾袋,同時可避免高溫?zé)煔鈱V袋的直接沖刷,減少濾袋的負荷提高使用壽命。采用小倉結(jié)構(gòu),便于更換布袋及檢修。濾袋上端采用彈簧漲圈形式,不但密封性能好,而且在維修換布袋時快捷簡單。
3實施效果
該系統(tǒng)投入運行后,一方面將電爐冶煉工藝與除塵系統(tǒng)結(jié)合起來,提高了除塵系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力,使粉塵排放濃度和崗位粉塵濃度達到環(huán)保要求。另一方面,有效的回收了系統(tǒng)煙氣余熱,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,使企業(yè)節(jié)能降耗,具有積極的示范效應(yīng)。
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