溴化鋰機(jī)組我國南方的氯堿廠冷堿工序采用工業(yè)循環(huán)水冷卻蒸發(fā)送來的堿,往往難以達(dá)到38~C以下,夏天尤為困難。因而售出的堿帶鹽多,用戶不滿意,同時又增加了生產(chǎn)廠鹽的消耗定額。利用化工企業(yè)內(nèi)豐富的低品位能源,制備冷水,對經(jīng)工業(yè)循環(huán)水冷卻以后的堿進(jìn)行第二段冷卻,將其溫度進(jìn)一步降低,減少成品堿盼含鹽量,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低鹽耗。為達(dá)此目的采用蒸發(fā)工序蒸汽冷凝水預(yù)熱電解液后的余熱,設(shè)置澳化鋰制冷機(jī)組,制備7~10℃的冷水,供堿的第二段冷卻使用,是一項(xiàng)提高質(zhì)量,節(jié)能降耗的技術(shù)措施。來自蒸發(fā)工序預(yù)熱電解液后的冷凝水壓力一般不低于0.4MPa,溫度不低于110℃,低溫?zé)崴桶幕囄帐嚼渌畽C(jī)組對熱源水的壓頭損失要求一般為0.1-0.15MPa,對熱源盼溫度要求僅為≥90℃,一般分為110℃,105~C,95cc,90℃等四個檔次。因此蒸發(fā)預(yù)熱電解液后冷凝水的參數(shù)完全能夠滿足低溫?zé)崴桶幕嚈C(jī)組的要求。筆者設(shè)計(jì)實(shí)踐認(rèn)為,該項(xiàng)冷凝水(以下稱熱水)不僅在參數(shù)上滿足澳化鋰機(jī)組要求,在數(shù)量上也能滿足或基本滿足第二段冷卻的要求。一個年產(chǎn)42%堿6乃噸的裝置,蒸發(fā)工段供應(yīng)的飽和蒸汽壓力為0.5Mpa左右,從加熱室出來的冷凝水,經(jīng)螺旋板冷卻器預(yù)熱電解液后平均溫度為1l4℃,蒸發(fā)工序汽耗以3.8噸/噸堿計(jì),所提供的熱水流量為:3.8x7.5=28.5噸/時裝置年開車時間為8000/j~時,每小時產(chǎn)量折成100%堿為6000÷8000=7,5噸/時折成42堿為7.5÷42=17.857噸/時在第一段冷卻中,堿溫度已降到45℃,要求降低至35℃,(2-季要求降到30℃),冷水需要移走的熱量為:Q=4187×0.82×17857x(45-35)=6.131x10焦/時4187×0.82-42堿在該溫度區(qū)聞的比熱(焦耳/千克℃)移走上述熱量需要的冷水流量為:In=6.131x10。/4187x5=29.286X10千克/肘=29.286噸/時4187一水的此熱(焦耳/千克.℃)5一冷水出水與回水的溫差UC)福建化工1992年第二期澳化鋰機(jī)制備的冷水出水與回水溫差~般為5℃。設(shè)計(jì)選朋時,I『!=l據(jù)熱水溫度選擇出水、回水溫度分別為7℃和12℃機(jī)組,或10和j5℃的機(jī)組。根據(jù)上述計(jì)算,選用Rxz~175/105機(jī)組,該機(jī)組制備冷水能力為30m/時,能滿足工藝用水要求。·51·從該機(jī)組的熱水工藝參數(shù)表(見表1),可識滿足工藝用量冷水所需提供的】0℃熱水流量為32.5111。/時,世從圖2,圖3該機(jī)組熱水進(jìn)水溫度,冷水出水溫度與制冷量比率關(guān)系表看出,當(dāng)熱水進(jìn)水溫度提高到114℃時,機(jī)組制冷量提高了17,當(dāng)冷水表1R×z系列低溫?zé)崴弯寤餀C(jī)組參數(shù)(部份)型號RXZ一175/90R×Z一175/105KW175200175200冷量J×10J6281724462.8172.44進(jìn)熱水溫度℃90951O5110出水溫度℃8287971O2流量I]1。/Ⅱ32537.532537.5水壓頭損失M--pa0.100.15O.1O015冷進(jìn)水溫度℃1512出水溫度℃107流量111。/n:034530345水壓頭損失Mpa0.100.150100.15進(jìn)水溫度℃3232冷出水溫度℃3636卻流量m。/n60696060水壓頭損失MpaO100.150.150.20電耗kw4.44.4制冷·52·福建化工1992年第二期出水溫度從7℃提高到1O℃時,制冷量提高了12。雖然該蒸發(fā)裝置自身提供的熱水流量只有285噸/時,由于其溫度比額定高出9℃,已能滿足機(jī)組對熱源的要求,著改制備7℃水為10T水,就更為富裕了。比起42堿,30的堿含水量大,以等量的100堿計(jì),需要冷水移走的熱量更多,同時生產(chǎn)3O堿汽耗低,裝置所提供的熱水量也比較少,設(shè)計(jì)踐中采用了二臺溴化鋰機(jī)組串聯(lián),以求滿足工藝要求(見圖4)。同樣是~個6萬噸/年規(guī)模,生產(chǎn)3O堿的裝置,其汽耗為3.3噸/噸堿,所提供的114℃熱水流量為r3.3×7.5=24.75m/時每小時30%堿的產(chǎn)量為:60000÷8000+30:25噸/時第二段冷卻,溫度從蚯℃降到35℃,冷水需移走的熱量為:4187×0.86×25000×(45-35)=9.002×1O焦耳/對4187×0.86~3O%堿在該溫度區(qū)間的比熱(焦耳/千克.℃)所需冷水的水量為9.002×10。/(4187×5):43x10千克/時顯然,單臺澳化鋰機(jī)組不滿足工藝要求。把一開~備的兩臺機(jī)組聯(lián)合起來,使熱水串聯(lián)通過二臺機(jī)組,可以制備滿足工藝甩量要求的冷水其一,熱水的壓頭能滿足串聯(lián)機(jī)組的需要一效生蒸汽壓力一般不低于05MPa,其冷凝水盔螺旋板或列管換熱器預(yù)熱電解液壓損計(jì)算值為0.05MPa左右,實(shí)際不舍超過0.1MPa,機(jī)組在該條件下單級壓損約0.1MPa,以0.4MPa左右的壓頭,連續(xù)通過二級溴化鋰機(jī)組,考慮了管道阻力等各項(xiàng)壓損之后,仍然是足夠的。其二,熱水的溫度能滿足串聯(lián)機(jī)組的要求。經(jīng)過一級溴化鋰機(jī)組熱水溫降約8℃,114℃熱水通過第一級機(jī)組后,溫度仍不低于機(jī)組要求的熱水進(jìn)口溫度,因此仍能滿足第二級機(jī)組的要求。一開一備的溴化鋰機(jī)組冬季甚至可以停車,而夏季條件最惡劣時節(jié)的~段時期內(nèi)卻需要把它串聯(lián)起來生產(chǎn)!,這樣并不增加設(shè)備。3O堿粘度比42堿小(4CC時,30堿桔度約5兆帕·秒42堿粘度約為l6兆帕·秒,冷卻也較為容易,在第一段冷卻時將其溫度降得低一些,蜘如40℃左右,然后再用7℃或l0~C冷水冷卻,這樣就只需要一半左右冷水量。單臺嗅化鋰機(jī)組就能滿足生產(chǎn)要求了。溴化鋰機(jī)組余熱制冷改進(jìn)冷堿工藝,降低了堿帶鹽量,提高了質(zhì)量,收到節(jié)能降耗效果。該工藝除澳化鋰機(jī)組消耗少量動力電(4.4KW)和機(jī)組冷卻用水外,充分利用了現(xiàn)有豐富的低品位能源~蒸發(fā)冷凝水預(yù)熱電解液后的熱水,不失為~個好的節(jié)能措施。機(jī)組冷卻用水量60m/肘,以每噸循環(huán)水0.20千瓦小時宅計(jì),總電耗為;0.2×60+4.4:l6.4千瓦小時年耗電}16.4×8000=13.1×l04千瓦小時等量的冷水如果由氨壓機(jī)來提供,消耗電能約50KW,年耗電為50×8000=40×l04千瓦小時兩者對比,采用溴化鋰機(jī)組余熱制冷年節(jié)約電源能:40×10一l3.1×10=26.9×l0千瓦小時福建化工1992年第二期綜合電價(jià)以028元計(jì),該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益:0.28×26.9×1O=7.53x10'元夏季堿冷卻到35℃,冬季冷卻到30℃,堿帶鹽量降低了原來隨產(chǎn)品帶出的鹽相當(dāng)一部份回收回化鹽工序。以堿里帶鹽量減少0.1%計(jì),年回收工業(yè)鹽:01%×(60000÷42%)=142.86噸/年以每噸鹽320元計(jì),回收價(jià)值為320xl42.86=4.57×10'元若以42堿鹽耗1.63噸/噸100堿計(jì).回收的鹽可生產(chǎn)42堿:142.86+1.53:87,64噸(1O0堿)創(chuàng)造價(jià)值為:1550元/噸x87.64噸=13.58x10元燒堿車間該股熱水常用于鹽水預(yù)熱,化鹽等。用于溴化鋰機(jī)后,僅降溫8℃左右,溫度仍然很高,仍然可用于鹽水預(yù)熱化鹽等用途。本文僅以筆者實(shí)踐中的裝置為例,各廠規(guī)模不同,冷凝水溫度也隨供應(yīng)的生蒸汽壓力不同有所差異,但只要根據(jù)各自的條件,選擇適用的機(jī)組,同樣可以收到較為滿意的成果化工企業(yè)存在多股大流量低品位的熱流,倒如氯化氫合成爐夾套熱水或低壓蒸汽、轉(zhuǎn)化器冷卻水等,只要經(jīng)過周密的思考,進(jìn)行必要的衡算,同樣可以用于溴化鋰機(jī)組以制備冷水,供上述以及其他用途。
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